由模态分析的结果可知,压力机机身前一阶固有频率为29.165Hz,结合现场勘查情况,判定机身的抖动是由该阶振型与装配误差所引起;第二阶振型都是后筋板沿z方向,且振幅较大,容易引起后筋板上卸荷套的振动。机身的优化及结果分析针对半闭式压力机机身所存在的问题,结合机床结构与加工、装配工艺,对压力机机身做出如下优化:
(1)将工作台下板加厚20mm,与地角板上表面相接;这样可以有效解决工作台下板与机身主板连接处的应力集中。
(2)在主轴孔上部加4根链接前后支撑板的加强筋(厚40mm),以提高前后支撑的刚度。
(3)将安装卸荷套支撑板顶部贴焊一块厚30mm的筋板,以控制压力机的振幅。
(4)在机身工作台下加焊2根连接机身主板的加强筋,以提高机身工作台的支撑刚度。
将优化好的机身模型进行有限元计算,并将计算结果与原模型进行对比,完成对优化方案的验证。