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空压机变频调速节能改造浅析

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-21 19:40:31 来源: 作者:用户99392    浏览次数:1    
摘要

空压机,筒单的说就是一种能够把原动力的机械能转换成气体的压力能,并将压缩气体送入储气罐使之保持一定压力的设备,是气源装置的主体。它作为一种空气动力的提供装置,在冶金、矿山、机械制造、烟草、化工等许多基础行业都得到广泛应用,它属于通常人们所讲的大型用电设备(如水泵、风机、锅炉、空压机等)之列,由于结构及技术应用等方面的原因,普通空压机大部分时间处于空载运转状态,因此空压机经济运行的节能潜力巨大,社会...

空压机,筒单的说就是一种能够把原动力的机械能转换成气体的压力能,并将压缩气体送入储气罐使之保持一定压力的设备,是气源装置的主体。它作为一种空气动力的提供装置,在冶金、矿山、机械制造、烟草、化工等许多基础行业都得到广泛应用,它属于通常人们所讲的大型用电设备(如水泵、风机、锅炉、空压机等)之列,由于结构及技术应用等方面的原因,普通空压机大部分时间处于空载运转状态,因此空压机经济运行的节能潜力巨大,社会效益十分可观。本文就以我公司一台普通螺杆式空压机GA55CP―7.5、(0.7/0.75MP、2.2空压机工作原理以我公司的一台普通螺杆式空压机(GA55CP―7.5)为例筒述其工作原理,它是利用一对相互平行啮合的阴阳转子,在机体内做相对高速旋转运动,使阴阳转子齿槽和机体之间形成“V”字型齿间容积,随转子回转不断地产生容积变化,空气则沿着状乳化炸药生产线,其中主要用气设备为102乳化制备工房一台Tpt,两台KP装药机,103成品包装工房2台自动化装箱机;101工房工艺管道残留液体清理,考虑到拆除老生产线有一台完好的55kw空压机可以利用,没有购买新空压机。开始调试阶段,用气量不大(*低气压0.45MPa),空压机运行正常(声音比较平稳),正常生产后,*小压力设定0.62MPa,运行中发现空压机声音周期性变化,管网的压力表随着波动(0.63―0.7MPa),此时用数字显示电流卡表检测电机电流在40A―110A变化,大约1分钟左右重复一次,110A电流(加载)的维持时间6―10s,40A―50A(卸载)的维持时间158L/S、55KW、2967rpm)变频调速改造为例加以说明。

2空压机的分类及工作原理2.1空压机的分类2.1.1按工作原理可分两类:容积型和速度型A、容积型空压机:按运动方式又可分为往复式和回转式;其中往复式包括活塞式和膜片式两种;回转式又分为滑片式、螺杆式、转子式三种。

B、速度型空压机可分为轴流式、离心式、转子式三种。

2.1.2按输出气体压力P的高低分为五种0.2MPa);低压空压机转子轴线方向由吸入端输送到输出端进入储气罐(一般为限制管网气压出现较大波动特设置),来实现空压机的吸气、压缩、排气过程。

当用户用气量小于空压机的排气量时,管网压力上升,达到设定的上限值Pmax(该台设置0.72MPa)控制装置使进气阀关闭,空压机进入空载(卸荷)运行阶段;由于用户继续用气,储气罐气压将会下降,当降低到设定的下限值Pmin(实际设置0.62MPa)时,压力控制器“触发”电磁阀打开进气阀,空压机重新进入加载运行阶段,如此重复加、卸载的工作状态。

3空压机运行现状及存在的问题3.1空压机运行现状我公司2011年新建一条年产12000T肢30s左右,其余二十多秒的时间过度,由此可见空压机的进气阀要频繁动作。

3.2运行中存在的问题3.2.1启动冲击电流大、不能频繁开停统虽然采用了Y-△降压启动,但启动电流仍高达420A左右,对供电系统冲击大,有时会影响其它设备的正常工作,特别是对电压波动范围要求小的场所,因此不允许频繁启动。

3.2.2空载运行时间长,电能浪费严重由于空压机不能频繁启动,当用气量小或者部分设备不能正常工作时,系统压力达到设定的上限值时,必然造成空压机(关闭进气阀卸载)长时间空载运行,在该状态下,空压机不排气,对外输出能量几乎是零,电机空载就是在做无用功,电机空载能耗要占额定的25%——50%左右,因此,存在严重的电能浪费现象。据我们实际调查,该车间实行两班制生产,工作时间为15―16小时,但空压机有7―8个小时处于空运转,满载运行只有2―3小时,其余三分之一时间为轻载过度运行阶段。

3.2.3工频运行转速高、噪音大、维护量增加该电机的转速为2967rpm转速高、工作振动及噪声较大,影响轴承、特别是进气阀等易损部件的使用寿命,增加维修保养量。

3.2.4管网气压不稳定、影响气动元件正常工作由于空压机铎繁处在加、卸载状态,对气压的变化反应迟缓,特别是后来101工王辉(1985―),安徽亳州人,男,大学本科,安徽雷鸣科化股份有限公司机电科,从事工程供配电设计管理工作。

科技创业家房采用液态硝铵代替固体袋装硝铵化肥后,卸液态硝铵时用气量增加,管网气压波动大,影响103工房产品包装高精度气动元件的动作成功率(如机械手动作不到位)4变频器的分类、调速原理、控制方式4.1变频器的分类变频器,通俗说就是能够把固定电压、固定频率的交流电转变为电压和频率都连续可调的交流电的装置,依据其工作原理、控制方式、用途不同分以下几类。

交-直-交(变频器)只有一个变换环节,即把恒电压、恒频率(CV\CF)的交流电,转换为变压、变频(VVF)的交流电;按其相数、环流、输出波形不同分别包含单、三相;有、无环流;方波、正弦波等。

器,它是先把交流电(AC)经过整流变成直流(DC),在通过逆变把(DC)变成电压、频率都可调的交流电(AC)。根据直流环节的储能方式分为电压型(电容储能)、电流型(电抗储能)两种;根据调压方式不同可以分为脉幅调制、脉宽调制两种。a、脉幅调制(PAM)是一种改变电源电压(Ed)或电流(Id)的幅值进行输出控制的方式,因此,在逆变部分只控制频率,整流部分只控制输出电压或电流。b、脉宽调制(PWM)是输出电压的大小要通过改变输出脉冲的占空比来实现的,是目前使用*多的按正弦规律变化的正弦波脉宽调制方式。

4.1.2按控制方式分:压频比、转差率、矢量、直接转矩四种A、压频比控制U/F:特点是对变频器的输出电压和频率同时进行控制,在额定频率下,通过保持U/F恒定使电机获得需要的转矩特性,控制成本低,用于精度要求不高的通用变频器。

B、转差率控制SF,是在U/F的基础上的一种改进控制方式,通过电动机、速度传感器构成速度反馈闭环调速系统,变频器的输出频率由电机的实际转速与转差频率之和来自动设定,从而达到速度控制,同时输出转矩得到控制。由于该方式是闭环控制,故调速精度和转矩性能比U/F要好,但需要在电机轴上安装速度传感器,并依据电机特性调节转差,通用性不好。

C、矢量控制VC,其主要是将异步电机定子电流分解为产生磁场的电流分量(励磁电流),与之垂直的产生转矩的电流分量(转矩电流)并分别加以控制,该方式必须同时控制定子电流的幅值及相位,即控制电流的矢量,以补偿低频率状态下的启动转矩减少的不足。

作为控制量来控制。

4.2变频器调速基本原理(DC)―交流(AC)电源变换原理,集电力、电子、微计算机控制等技术于一身的综合性电气产品,它可以根据工作需要,输出频率连续可调的交流电(压),达到调速的目的。

由异步电机转速和频率的关系公式n=60fX(1-s)/P可知,电机转速n和频率f成线性正比例关系,其中n-电机的转速rpm(转/分钟),f-电机电源频率HZ(赫兹),S-转差率,(就是异步电机额定转速与同步转速的差值和同步转速比值的百分数)一般为1%-2%,P-电机极对数,是常数、随电机确定。

一般情况下,交流工频(50HZ)电源频率不变,则普通电机的转速(如果不改变P)是固定的、不可调的;但是,如果改变供电源的频率f,则转速n随之变化,实现无极连续调速,这就是变频调速的理论依据、基本原理。

4.3变频器调速控制方式4.3.1恒比例控制方式变频器在调频率的同时,调节输出电压维持U"不变,当f较高时,电机定子压降可以忽略要实现恒磁通必须按E/f=恒值,由于电机的感应电势E难以测定和控制,所以实际采用一种近似的恒磁通方法,在频率较高时采用恒比例控制,在f较低时引入低频补偿措施,即通过控制环节适当提高变频电源的输出电压,以补偿定子绕组压降,维持磁通基本不变。

当调速频率超过额定频率时,如果仍按恒比例或恒磁通方式控制,会使电机运行电压超过额定值,这是不允许的;此时采用恒功率控制,即当f1>f1n时,保持U1 =U1N不进行电压协调控制,随着频率的升高,气隙磁通会小于额定磁通,导致转矩T减少;当频率f升高时转速n将增加,由功率P=TXn/9550可知,T减少的倍数与n增加的倍数相等(或其乘积保持不变),则功率P维持恒定。

5变频调速方案选择5.1恒压供气工作方式变频调速恒压供气控制原理框图如所示。

当用气量变化时,压力传感器将储气罐的压力变化经过器A/D转变为电信号送给PLC,经过编程收入设定压力参数,经过D/A转换输出给变频器(VF)内置的PID调节器,与设定值相比较并根据差值的大小按设定程序进行运算,产生控制信号控制变频器(VF)输出相应的频率和电压,以改理论研究变电机的转速;又由于空压机的排气量与转速成线性正比例关系,所以,当用气量大系统压力低时(与设定值比),调速装置使变频器输出频率f增加,空压机转速n提高,排气量增大;反之亦然。

总之,空压机的实际排气量,能够根据系统管网的压力变化相应调整,始终维持在给定的*小气压之上,系统压力没有明显波动,确保管网恒压供气。

5.2保障工频、变频两套(互锁)工作模式为增加空压机供气的可靠性确保正常生产,系统原有工频运行模式(开环)保留,正常情况下运行变频调速控制方式(闭环),一旦压力传感器有问题或系统出现其它故障,可切换到工频运行方式(开环),不影响正常生产,两套控制回路各自独立(互相连锁),确保空压机正常运行。

5.3其它需要注意的事项5.3.1必须根据负荷的特性选择与之相适应的变频器通常风机、水泵的负载特性(输出功率)与转速不是线性正比关系(分别为三次方、平方关系),但空压机输出功率与转速是一次正比线性关系,属于恒转矩负载,启动时转速不要过低,一般不要低于额定转速的30%;考虑到该空压机的实际情况,选择国产GD300―75kw矢量变频器。

5.3.2保持储气罐压力稳定,波动范围力无静差控制由于储气罐可以保持系统气压变化比较平稳,但不足之处会导致系统反馈的惯量大大增加,使气压变化反馈灵敏性有所降低(超调严重、振荡幅度大、系统不稳定等弊端),必须采用专门大惯量PID调节器,克服上述不足,增加系统运行的可靠性。

制(S7——200),触摸屏(TH765),实现分时段压力控制;5.3.5有完善的安全保护功能,操作筒单、维修方便。如零用气自动停机、故障(过流、超温、欠压等)自我诊断、显示、查询、报警等。

5.3.6考虑到变频调速的电磁干扰,要采取屏蔽措施(加装电抗器、布线)。

6节能效果6.1改造前的电耗情况以每天工作15小时考虑,分满负荷3小时、过度4.5小时、空载7.5小时三个时段考虑(下转140页)科技创业家噪声。以位置和速度为观测量的观测方程为观测量为解算量与量之差Z根据PWCS可观测性理论,上TOM的秩与下式所示提取可观测矩阵(SOM)的秩相同当Qy对应连续系统可观测矩阵Qy的零空间包含于F/对应连续系统系数矩阵此,可以直接用式(9)分析转动前后系统可观测性的变化。

分别计算转动前后的可观测矩阵2和Q2,其秩均为11,即系统中至少存在3个变量是不可观测的。实际上,我们可以对式(1)中**个等式的*后一项作如下变换:并选取状态变量为X!=TTT,形成新的系统方程及序数矩阵巧。巧为F的线性变换,对第10列到第12列乘以可逆矩阵cb.由于是初等变换,不改变可观测性矩阵的秩。显然,经初等变换后,式(1)的微分方程变成与平台式微分方程基本相同,可得到相同的可观测性结论,即等效北向陀螺漂移、等效天向陀螺漂移可观测,等效东向陀螺漂移与航向误差存在耦合。然而,安装在载体上水平方向的X陀螺、Y陀螺常漂将主要分别投影到东向和北向,而仅有北向一个方向的等效漂移是可观测的。因此,X陀螺、Y陀螺常漂是不可观测的。应用相同的方法,不难得到安装在载体上水平方向的X加速度计和Y加速度计零偏也是不可观测的。

考虑转动前后总过程中的提取可观测(上接138页)7.5=170.25kwh(P2=P1XI3/I1额定功率X空载平均工作电流/额定电流)经过调试,稳定运行后,正常转速显示在14901510rpm(每天运行12小时左右),其佘运转在890900rpm(3小时左右)、由功率P=TXn/9550,T基本保持恒定,可以得出6.2.1正常工作转速1 14901510rpm的平均值)的耗能W1此时电机900rpm的平均值)的耗能W2电机的实际功6.2.3改后每天总耗电W=W1+W2=333.6+51=384.6kwh6.3年节电量及减少电费开支6.3.1年节电量=132.25kwh,每月24工作日每年按11月考虑,每年至少节电24X11X132.25=34914wkh6.3.2年节约电费开支以综合工业用电电价1.2元/千瓦时计算、年节约电费1.2X34914=41896.8元,不到一年即可收回投资。

7结论空压机变频调速节能改造,技术可靠(运行半年以来),安装简单,操作方便,故障率低,经济效益十分可观,值得大力推广应用。

 
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