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内地物材厂大吨位混合物质的破碎机产业预设

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-18 21:04:40 来源: 作者:用户44879    浏览次数:2    
摘要

原5万吨/年装置在燃烧炉出口设一抽风机,来自热风炉的炉气与环境空气混合达到所需要的温度后进入干燥机。空气的进入量是通过安装在烟道上的风门调节,从而调节炉气的温度,通过旋风抽风机,对产品进行干燥。设计时两风机能力均为26730~38500m3/h,全压1383~1100Pa(141~112mmH2O)。生产中,风量明显不足,产品水分居高不下,且不符合“低温大风量”这一操作原则,故不能用尿素作原料。其...

原5万吨/年装置在燃烧炉出口设一抽风机,来自热风炉的炉气与环境空气混合达到所需要的温度后进入干燥机。空气的进入量是通过安装在烟道上的风门调节,从而调节炉气的温度,通过旋风抽风机,对产品进行干燥。设计时两风机能力均为26730~38500m3/h,全压1383~1100Pa(141~112mmH2O)。生产中,风量明显不足,产品水分居高不下,且不符合“低温大风量”这一操作原则,故不能用尿素作原料。其热气进气方式如所示。

生产中,新装置使用了全尿素、尿素与硫铵或氯化铵作补充氮源,进气温度控制在150℃左右,均生产出合格产品,其中以尿素与硫铵混合成粒效果最好,而老装置在掺用尿素后,物料从干燥机出来即成团块,抄板严重结料,生产难以正常进行。

产品的冷却过程帮助热物料水分的继续逸散,克服不经冷却就包装时的水蒸气凝结,导致物料结块。新装置冷却机除增大尺寸外,转鼓内抄板型式由原5万吨/年的直抄板改为180°和135°两种间隔排列,加之冷却机前增设了热筛分,筛下细粒送入返料皮带,减小了产品冷却负荷,冷却效果也较为理想,一般产品温度可达到常温后包装(原5万吨/年装置为40~60℃)。

新装置设计取消了管梁,蒸汽管直接从造粒机头部伸入,形式与老装置最早相同。试产期间,因蒸汽管距造粒机头部太近,蒸汽从造粒机头部大量外逸,蒸汽利用率低,成粒不好;为此,将蒸汽管向内伸,但由于支撑强度不够,该蒸汽管被扭断;后为改善造粒状况,在造粒机出料端加了挡圈,但成粒情况仍不理想,常出大粒;1个月后,再次对蒸汽管进行改造,造粒机内仍加管梁,蒸汽管形式与现行老装置的相同,为一根均匀布满小孔的管。此外,还进行了一些改进,如:1管梁安装高度降低,不易积料;蒸汽管长度缩短,造粒机长8m,蒸汽管长1.6m(而老装置造粒机长7m,蒸汽管长2.5m),从而减少了阻力;挠性橡胶板张紧度合适,橡胶板上无积料。以上改进使造粒机内不易结料,且成粒状况好。但用此管生产尿基产品时,若温度过高尿素会出现软化、熔融,造粒机出料端会有团块,经堵塞部分蒸汽孔后团块消失。

尾气处理系统的改进老装置干燥、冷却含尘尾气经旋风除尘后,即由风机抽入尾气烟囱空塔洗涤后排放,洗涤污水入洗涤水槽经洗涤水循环泵循环使用,从洗涤水槽溢出的污水直接排放,此洗涤效果差,且污水排放影响周边环境,又使消耗增加。为此,新装置进行了两项改进:(1)干燥、冷却含尘尾气经旋风除尘后先分别抽至文丘里洗涤器用水洗涤,再入洗涤烟囱洗涤后排放;(2)洗涤水循环使用至一定浓度后,返回造粒系统作为造粒补充水,该洗涤水总养分为11%左右,pH值6~7,同时也可作为液体肥料出售,通过加水造粒,也减少了蒸气用量。由于造粒、干燥系统的合理设计,使产品含水量基本得以保证,而老装置即使不加水造粒,产品水分也大于1%.但在生产中,洗涤水管较易堵塞,需经常清理。

集中控制、自动配料老装置采用现场就地操作控制,操作控制点较为分散,开停车不太方便,尤其是局部出现工艺或设备问题,很难及时迅速进行系统停车,易出现严重工艺堵料等情况。10万吨/年新装置设置了中控室,通过集中控制、监视,操作及时、迅速、方便,尤其是通过电脑自动控制配料,有利于稳定和提高产品质量。

但在试产初期,由于粉尘的影响,电脑配料系统经常失灵,厂家多次来人调试,仍不正常。后我厂在皮带秤上进行了必要的改进,防止粉尘在传感器上积聚,且定期对其清理,现使用状况改善。但为确保精度,仍需定期校秤。

磷铵破碎机的选择老装置磷铵破碎机为JF600锤击式粉碎机,靠锤片和两块齿板的相对高速旋转,击碎物料。生产中,因磷铵强度高(一般为60N),锤片和齿板易磨损,使粉碎细度不够,从而成粒效果差,产量降低,有时在成品中可看到磷铵颗粒,且该破碎机对破碎物料含水量要求较高,水分大于2%易结料,需定期清理,设备运转率较低。经多方调查,新装置选用了PS-8000双转子高速笼式破碎机,利用内外笼的相对高速运动剪切力破碎物料。实践明,该破碎机破碎效果好,磷铵含水量达到3%左右也不易结垢,一般不用清理。

 
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