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综述制氧机的节能和措施

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-31 19:04:32 来源: 作者:用户54018    浏览次数:2    
摘要

1空压机节能途径 11主冷液面与空压机节能 每台空分的主冷凝蒸发器(简称主冷)都有一个设计液面,低于此液面会减少换热面积,影响工况,高于此液面将增加空压机的能耗,其具体情况可由以下计算得知。 12冷却器与空压机节能 空压机的压缩一般分多级进行,本单位的ITY-57.5/5.5-型空压机有5级,分4级冷却,冷却器效果不佳,直接增加压缩机功耗,见图1(以二级压缩为例)。 压缩机在**级压缩后,立即进入...

1空压机节能途径

11主冷液面与空压机节能

每台空分的主冷凝蒸发器(简称主冷)都有一个设计液面,低于此液面会减少换热面积,影响工况,高于此液面将增加空压机的能耗,其具体情况可由以下计算得知。

12冷却器与空压机节能

空压机的压缩一般分多级进行,本单位的ITY-57.5/5.5-型空压机有5级,分4级冷却,冷却器效果不佳,直接增加压缩机功耗,见图1(以二级压缩为例)。

压缩机在**级压缩后,立即进入一级冷却器进行冷却,若冷却器效果好,则温度可降至T1,若冷却器冷却效果差,则只能降至T%处,以上阴影部分面积则是冷却器冷却效果差所增加的空压机额外功,据资料介绍,出冷却器气体温度上升3&,则会引起下一级功耗增加1%.从这一实例中可见冷却器的关键作用,建议,每年对冷却器进行清洗一次,以减少空压机不必要的能耗损失。

13进气压力与空压机节能

空气在吸入空压机前,要经过两层过滤棉网,因此其进气压力一般为负压,若滤网不定期更换,则会引起进气压力进一步下降,从而使空压机压差扩大,引起空压机能耗上升,以6000Nm3 /h制氧机为例,按公式(3)计算其结果如表3.表3不同进气压力下空压机等温功项目P1(标准)(-900Pa)P2(-1000Pa)P3(-1100Pa)P4(-1200Pa)

空压机功耗,kWh/h01851从上表可知,进气压力每降低100Pa,则空压机功耗上升1.00kWh左右,运行时间越长,则空压机增加的能耗越多,可见空压机进气压力也是个不容忽视的问题,应定期更换滤网,以提高进气压力。

2合理操作的节能途径

21空压机变工况调节

炼钢的用氧特点是用量时大时小,这样就有可能导致氧气的放散,本单位有15%的氧气放散。所谓空压机变工况调节是指在用氧高峰期,开大空压机进口导叶,增大空气量,提高氧气产量,在用氧低谷期,减少空压机导叶开度,降低空气量,减少氧气产量。根据空压机特性曲线(图2)可知,空气量的减少使空压机作功减少,从而达到节能目的。

在实际操作中,应及时了解用户的用氧情况,根据时间长短决定调节空压机的导叶开度,实现空压机的变工况调节。

22利用液氧贮槽减少开机时间

空分大加温后的重新开机,是一个只耗能而无产品输出的过程,如果能减少开机时间,便能达到节能目的。

空分的第四阶段是积液过程,该过程所占时间为整个开机时间的50%,本单位6000 Nm3 /h制氧机积液时间为18h,若能在第四阶段,当塔内冷透以后,将贮槽中的液氧直接反灌于上塔主冷,则至少可以减少15h左右的积液时间。对于本单位制氧机来说,15h的电耗在5万kWh以上,由于制氧每年都要大加温,这样节能效果也十分可观。

23大小氧压机的合理使用

本站有两台4M16氧压机,电机功率为1250kW,设计气量为5600Nm3 /h,另有6台ZY-33/30型小氧压机,电机功率为400kW,设计气量为1980Nm 3 /h,正常运行时,一般开一台4M16机,或开3台ZY-33/30机,两者都能满足供氧要求,但大氧压机比小氧压机电耗多出约2000kWh,原因可作如下解释:

(1)大氧压机是异步电机,小氧压机是同步电机。

(2)炼钢用氧管道压力是不稳定的,时大时小,当用氧低谷时,4M16氧压机,只能通过机后放空或机后打回流入低压罐放空,其电耗不变,而ZY-33/30型小氧压机由于是多台同时运行,故可以在炼钢用氧减少时,停掉其中一台或两台,从而达到节能目的。

根据以上分析,我们在日常操作中,以开小氧压机为主,在多台小氧压机出现故障时,才考虑开动大氧压机。

3技术改造的节能途径

31提高充瓶氧压机的机前压力

充瓶氧压机的机前压力一般为常压,若能提高机前压力,则氧压机压缩比减小(机后150kgf/cm2不变),氧压机在气量不变的情况下,作功会减小,自然能够节电,我们的作法是:从球罐引压力氧进入充瓶氧压机,以提高进气压力,以达到减小压缩比目的。

将改造前,后的数据代入上式其结果是:改造前充瓶氧压机每小时功耗34.4kWh,改造后为13.3kWh,其节电效果显着。

32减少故障停机

空压机每次停机都会引起空分中断生产,而要重新恢复需2~3h,在这恢复启动的时间内,由于没有产品输出,故这部分电能白白浪费,据粗略估计,本站6000Nm3 /h制氧机重新恢复启动电耗为1万kWh左右,停机次数越多,电能损耗越大。造成空压机停机的原因主要是仪表和电气故障,仪表故障中轴向位移故障出现的频率*高,电气故障中以励磁柜故障*频繁。

(1)轴向位移计改造6000Nm 3 /h空压机原轴向位移采用的是液压式轴位移计。

来自油站的压力油经过喷嘴节流后,喷向轴端面,轴端面与喷嘴的距离(间隙)决定了仪表的示值,这种轴位移计受油压的波动影响较大,甚至误动作造成联锁停机,我们的改造方法是:将液压轴位移计拆除,安装一套RDZW型轴位移保护监视装置,该装置由DWQZ型涡流传感器和RDZW-ZN型轴向位移监视仪两大部分组成,利用涡流原理对空压机的轴向位移进行非接触式监视,测量和保护,完全不受油压影响。

改造后一直未出现过轴位移计故障。

(2)励磁柜改造本站6000Nm3 /h空压机的拖动电机(3700kW)所配制的励磁装置故障频繁,曾造成过开机时需多次启动或正常运行时多次停机。我们的改造方法为:采用RCL系列晶闸管集成化控制单元,该集成电路调节器,触发电路及直流电源集中在一块电路板上,其结构紧凑,再加上其电路设计水平一流,因此,改造后励磁柜工作十分稳定,从未出现过因励磁问题而引起空压机故障停机的现象。

生产实践显示,空压机的稳定运行也应引起高度重视,减少停机次数,就意味着减少电耗的白白浪费。本站1998年停机次数达12次,其中故障停机在5次以上,改造后1999年只发生1次故障停机,减少电能损耗4万kWh.

33压力氮的巧妙利用

(1)用于空压机碳刷冷却本站6000Nm3 /h空压机共有2只碳刷块,皆为本公司生产的,由于质量差,其温度很高,夏季*高时达到80&左右,曾出现碳刷融毁的现象,为防止碳刷温度过高,引起空压机停机,我们一度采用3台1.2kW的风机24h不停地对准碳刷加强冷却。后来,我们采用低温压力氮气和常温压力氮气配合调节气源温度,并用12根分管将压力氮气源分别送到各个碳刷点,对碳刷强行吹冷,由于冷气集中,所以冷却效果很好。从而取代了3台风机。

(2)低温压力氮取代氟里昂预冷器

氟里昂预冷器在氩净化系统中主要用于冷却工艺氩,使工艺氩由40&,降为5&~ 10&,以达到除水份目的。氟里昂冷冻机属连续运转设备,故障多,又容易产生泄漏,维修量大,若用低温压力氮气取代冷冻机的话,则不仅免去维修,而且还节约了电能。

为使压力氮冷量得以充分利用,压力氮*好从板式中部抽取,此处温度为-100&,低温氮气用量的大小,随着工艺氩量的增加而增加,由于量小,对塔内影响微乎其微,再加上塔内冷量主要来源于效率较高的膨胀机,其制冷效果明显优于冷冻机,从而决定了改造可以节约电能。

4结束语

制氧机在工艺上的复杂性,设备上的多样性,决定了其节能途径有很多,倘若在实际运作中,能多从节能降耗的角度去考虑问题,则会找出很多适合本单位特点的节能措施,取得的效果也很明显,本单位1999年的氧气综合电单耗,由1998的0.87kWh/Nm3 O2,降低到0.81kWh/Nm3 O2,节约用电约270万度,节能效果明显。

 
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